冶煉傾倒爐全過程煙塵處理系統
2017-07-26 | 952
棕剛玉生產是以鋁礬土為原料,以優質無煙煤和鐵屑為主要配料,在電弧爐內經2050℃高溫冶煉而成。棕剛玉冶煉粉塵來源主要有兩部分,一部分是原料和配料的機械塵,如煅燒鋁礬土碎塊中的礦物料、鐵屑表面的氧化鐵粉、無煙煤中的細煤粉和周圍環境中吸入的粉塵粒子等,另一部分是電弧爐高溫冶煉過程中產生的化學煙塵。這些煙塵粒度細,吸附力強,易成為吸附有害氣體的載體,溫度高,治理難度大,煙氣的陣發性強,無組織排放多,如果合理處理這些煙塵還可以回收部分貴重金屬。
因為棕剛玉冶煉爐煙氣溫度為350℃,高于濾筒式除塵器的穩定工作溫度(低于100℃),故煙氣無法直接引入除塵器,需先進行降溫后進行除塵。煙氣從爐頂吸塵罩先列管降溫裝置,進行降溫及大顆粒粉塵的預處理,將煙氣溫度降低。然后再進入濾筒除塵器進行二次除塵。
粗顆粒粉塵在列管降溫裝置時,由于重力、慣性力的作用粗粒粉塵留在降溫裝置的灰斗內,而那些超細粉塵在進入濾筒式除塵器時經過濾筒的過濾被過濾下來,干凈空氣由風機引出排放。本系統選用脈沖式濾筒除塵器,除塵器凈化效率大于99.6%,清灰方式設定為分室離線自動循環清灰,煙氣進入除塵系統前采用多組旋風除塵器捕集火花并降低溫度,控制系統采用在線監測粉塵濃度控制變頻器工作來達到節能目的。
(1)、高效干法機力降溫技術 經多次論證及實驗,確定在棕剛玉冶煉傾倒爐上采用強制機力冷卻器作為干法降溫裝置,具有運行費用低、降溫效果明顯、安裝檢修方便、易于回收物料等優點。
(2)、新型高溫組合式濾筒除塵器
濾 筒:選用覆膜濾料并調整褶皺安息角解決了黏性粉塵堵塞濾筒的難題,過濾精度≤1μm,粉塵排放濃度優于國家相關環保標準要求,濾筒采用上抽式安裝,降低了檢修強度并改善了檢修工作環境;
風 道:風道內置,保證氣流均布的前提下盡量減少除塵器占地面積; 噴 吹:采用中壓噴吹,每個濾筒配置1個脈沖閥,有清灰徹底、利于延長濾筒壽命、便于檢修等優點;
控制系統:PLC配置觸摸顯示屏以完成工藝流程相關參數顯示、檢測、監視、反饋、調整等工作,控制對象有噴吹系統、過濾系統。變頻控制進風調節系統、卸灰系統、管路測溫系統、動力系統、報警系統等。
設計指標:
(1)、過濾面積:≥2000㎡
(2)、處理煙氣量:100000m³/h
(3)、風機風量:120000m³/h
(4)、濾料孔徑:≤1μm
(5)、粉塵排放濃度:<50mg/m³
(6)、無組織排放:<25mg/m³
(7)、除塵效率:≥95%
(8)、設備阻力:<1200Pa
實際完成指標:
(1)、過濾面積:3240㎡
(2)、處理煙氣量:100000m³/h
(3)、風機風量:120000m³/h
(4)、粉塵排放濃度:<25mg/m³
(5)、無組織排放:<15mg/m³
(6)、除塵效率:≥99%
(7)、設備阻力:<1200Pa
我公司對棕剛玉冶煉過程的煙氣情況進行了大量的調研和考察工作,充分了解了在總剛玉冶煉過程中,各個設備型號、各種冶煉工藝、各種原材料配比的情況下,煙氣的溫度情況、煙氣在冶煉過程中的煙氣總量,以及發散狀態,全面的掌握了棕剛玉冶煉過程中,各個階段的具體工況,通過將近一年的努力在10000噸和5000噸棕剛玉大型冶煉爐上,實現了冶煉全過程的煙氣控制、溫度控制、能耗控制;成功地第一次在國內棕剛玉冶煉爐上實現了冶煉、傾倒全過程的煙收集處理問題。
該系統通過對高效干法降溫及高溫組合式濾筒除塵技術的創新,研制開發出了用于棕剛玉傾倒爐的新型高溫濾筒除塵系統,解決了棕剛玉冶煉爐除塵系統存在的諸多問題。經河南伊龍、河南易星、鄭州海特、雅寶研磨材(貴州)、貴州云霧、貴州三山、山東魯信(原四砂)、白鴿森潤(原白鴿集團)等多家公司的使用該系統大大改善生產車間環境,減少空氣污染,具有很高的社會價值。
其中除塵器性價比高,除塵效果好,清灰過程自動化,運輸、安裝、維修方便,必將具有良好的推廣前景和經濟效益。
該系統可廣泛用于磨料磨具、冶金、電力、礦山、化工等行業的高溫常溫煙氣除塵。為促進環境技術的發展,填補耐高溫濾筒除塵器的空缺,特列專業項目,開發耐高溫大過濾面積的棕剛玉冶煉傾倒爐配套除塵系統。
隨著國家對環保事業的重視,進行環保治理和舊除塵系統改造的廠家越來越多。今后要實現降低生產成本,提高產品性能,加大宣傳力度,完善售后服務,以質量求生存,以服務占領市場。